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我们的参赛作品《最具独创性的价经》真实地反映了疫情下神龙工匠立足现场,进行进口备件国产化改进的实际例子。 视频中,素朴的面孔、紧张的表情掩盖不了国产化成功后工匠们的喜悦和兴奋。

月12日,神龙企业襄阳工厂成为襄阳市第一批批准工复产公司,率先按下“重启键”,在保证疫情防控和员工保护的基础上,正式启动be变速箱零部件出口生产,标志着神龙企业全年出口项目全面恢复。 全年覆盖9个品种、总量达180万件的be变速箱零部件,将乘坐“一带一路”国际专用列车送往法国psa瓦朗谢纳变速箱厂。

4月20日,襄阳工厂,机器满负荷运行,工人们熟练操作设备,外聚焦变速箱零部件在生产线上迅速成型。 在流水线最后的质量目视岗位上,班长豰刚小心翼翼地打开零件。 16点05分,匆忙的电话铃响了。

“喂,班长,xf1449轴向测头前端硬质合金断裂,尺寸波动大,仓库里没有备件。 我该怎么办? ”。

在变速器工厂热后的be单轴生产线上,轴颈和轴向的尺寸使用marposs主动测量仪进行控制,测量头使用焊接的方法,将硬质合金嵌入测量头前端的槽中。 由于测量头和零件有高频接触,容易发生磨损和崩边现象,加工尺寸会发生变动。

电话里听到罗邦宏急促的呼吸,早上工厂生产协调发出发货指令,要求21日17点前完成7200件be单轴发货,但现在有近1000个缺口。

观刚紧急联系了备件工程师宋英艳,得到的答复是单价2300元,购买周期6个月。

“一般认为,测量元件精密,只有购买原进口产品才能可靠。 只要处理磨损过快、碎屑等问题就行了。” 死后刚启发了大家。

此时的罗邦宏自己绘制探测器图纸,在图纸上仔细地标示着每一个尺寸。 最终他选择了20cr材质,一次性加工成型。 通过热解决渗碳,满足了测量头的硬度和耐磨性。

整个加工过程30分钟,价格10元,通过be单轴加工能力的确认,自制marposs探针的尺寸控制误差为1um,完全满足加工质量的要求。 备件问题引起的交货危机至此解决,在襄阳工厂范围内宣传运用,一年节约30万元。

目前,在变速器分厂生产mb6的所有设备中,都能看到国产化刀辅具的身影。

截止到10月4日,神龙企业累计发送外销零部件100万件,不仅实现了质量“零缺陷”,交货率也实现了100%。 这是再生产中美丽的成绩单。

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